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      篦冷機固定篦床及一段的成功改造

      放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-17  瀏覽次數:14
      核心提示:浙江江山虎球水泥廠2000t/d生產線采用機械傳動篦式冷卻機,分為兩段傳動,設計有效冷卻面積為52.6m²,入料溫度為1370℃,出

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      浙江江山虎球水泥廠2000 t/d生產線采用機械傳動篦式冷卻機,分為兩段傳動,設計有效冷卻面積為52.6m²,入料溫度為1370℃,出篦冷機熟料溫度為65℃+環境溫度。

      1、存在問題

      最近兩年,熟料冷卻效果差、熱回收效率低,造成煙室溫度高,二、三次風溫低。二段來料溫度高,二段用的是圓孔篦板阻力較小,料層較厚(700~800mm),風機的電流只能達到額定電流的50%左右(過大會造成窯頭正壓)。圓孔篦板漏料比較多,因此經常下紅料,給二段傳動、各風室支撐梁以及破碎機軸承都帶來較大的負荷,篦冷機出料溫度達到150~200℃,篦冷機維修率高,嚴重影響了正常生產。近兩年篦冷機的故障主要有:二段傳動軸斷停窯1次、破碎機軸承溫度過高停窯1次及高溫造成的其他故障停窯。

      2、原因及技改分析

      篦冷機共配10臺風機,風機分布情況見圖1篦下總共分為6個風室,一室配置1臺平衡風機和2臺斜沖風機,一室有2臺充氣梁風機,二、三室分別配備1臺風機,二段四、五、六室分別配備1臺風機。

      經初步分析認為,篦冷機固定篦床供風分區合理,一段高溫端風量偏小,造成熱回收率偏低,因此對篦冷機固定篦床和一段及配風進行改造,考慮到重新配置風機投資過大,在滿足工藝要求的情況下進行了如下改造:

      1)拆除原篦冷機前5排固定梁及空氣梁供風管道,割去原來的固定梁支架;

      2)篦冷機前端采用合肥院KID系統及中心區脈動供風系統,增加熟料淬冷效果,提高二、三風溫。KID系統有如下優點:

      中心區獨立供風,使出窯高溫熟料快速冷卻,提高了熟料的強度和易磨性;

      永久的固定熟料層保護篦床,提高篦冷機的可靠性;

      消除“堆雪人”現象,提高生產線的運轉率;

      減少熟料離析影響,熟料分布均勻;

      提高二次和三次風溫度,熱效率高。

      3)將二室固定梁改為合肥院充氣梁結構,利用原更換下來的風機對其供風;

      4)將二段的圓孔篦板全部更換為合肥院的NSCAG低漏料篦板;

      5)新增4臺風機對KID系統、KID中心區、一室及二室供風;

      6)利用部分原有的風機,調整壓頭或改變其供風的位置,提高熟料的冷卻效果。

       

      圖1:改造前風機布置

       

      圖2:改造后風機布置

      表1-改造前后篦冷機風機參數對比

      改  造  前

      改  造  后

      供風區域

      風機

      代號

      風壓Pa

      風量m3/h

      供風區域

      風機

      代號

      風壓Pa

      風量m3/h

      固定篦床

      F1A

      10500

      9980

      KID周邊區

      FA

      11149

      15000

      固定篦床

      F1A

      10500

      9980

      KID中心區

      FB

      12136

      12000

      一室充氣梁

      F1充

      10840

      9144

      一室充氣梁

      F1充

      10840

      9144

      一室充氣梁

      F1充

      10840

      9144

      一室充氣梁

      F1充

      10840

      9144

       

       

       

       

      二室充氣梁

      F2充

      10500

      9980

       

       

       

       

      二室充氣梁

      F2充

      10500

      9980

      第一風室

      F1

      7875

      8340

      第一風室

      F1

      9002

      9942

      第二風室

      F2

      6300

      36480

      第二風室

      F2

      8507

      20227

      第三風室

      F3

      5250

      42480

      第三風室

      F3

      6500

      43082

      第四風室

      F4

      3165

      49336

      第四風室

      F4

      3165

      49336

      第五風室

      F5

      2825

      42480

      第五風室

      F5

      2825

      42480

      第六風室

      F6

      2700

      39000

      第六風室

      F6

      2700

      39000

      3、改造效果

      整個改造過程約一個月時間,改造后經過調試,篦冷機運轉恢復正常,經過3個月的考核,效果非常明顯。篦冷機完全適應窯產量的變化,出料溫度降低;二次風溫度和三次風溫度有所提高;余風溫度降低;篦板使用時間延長,篦板松動現象很少出現,漏料問題得到解決;殼體和破碎機溫度恢復到正常水平,破碎機滾動軸承壽命延長。改造前后篦冷機性能變化指標見表2。

      表2-改造前后篦冷機性能變化指標

      項目

      改造前

      改造后

      產量t/d

      2200

      2200

      入料口料層厚度mm

      600~700

      600~700

      出料溫度℃

      150~200

      100~130

      二次風溫度℃

      1000~1050

      1050~1150

      三次風溫度℃

      750~850

      850~950

      故障率%

      85~90

      >95

      實踐證明木次改造是成功的,設計方案是可行的。整個改造工程體現了投資小,周期知,效果好的特點。

       

      點擊次數:  [責任編輯:羅明松 林琳 賀光岳] 轉載請注明“來源:水泥商情網”
       
       
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