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埃及GOE項目 2×5000t/d熟料水泥生產線,由中材國際天津水泥工業設計研究院設計并總承包。項目建設范圍從原料進廠破碎到水泥包裝出廠全部水泥生產線。項目自2011年7月份建成點火投產。現將該生產線調試生產中主機設備出現的問題及處理,做一介紹。
1 石灰石破碎機產量低的問題
采用德國哈茲馬克公司生產的,規格HDS 2000×2520。技術參數:生產能力1600t/h,要求給料粒度≤1500×1200×1000mm,出料粒度≤75mm,合格率90%。調試期間出現粉狀物料多、產量低的問題。該項目石灰石易破性好,破出來的石灰石大部分都是粉狀物料。由于當地很少下雨,物料異常干燥。石灰石自預均化堆場入調配庫,在配料時如果料倉料位稍低,極易造成“塌料”,塌料時,物料從皮帶秤沖出,將入磨配料皮帶機壓死,對設備傷害很大。因此,多次調整破碎機出料篩板,以增大錘頭與篩板間隙,但最后將篩板的預留間隙調至最大,即圖紙要求的90mm,又擔心中心砧橫梁因支撐強度不足造成“落架”。后在橫梁上用20mm厚的鋼板加焊加強筋板,較好的解決了上述問題。
2 2號線回轉窯T型鐵連續開焊
2.1 T型鐵掉落情況
2011年8月20號下午1點10分,2號線回轉窯三檔輪帶T型鐵,靠窯尾一側T型鐵掉落一塊,晚5點30分,相鄰的T型鐵又掉落一塊,掉落后砸落在托輪底座調整絲杠的護罩上,所幸沒有造成人員和設備事故。11月30號下午5點05分,還是在三檔輪帶位于窯尾一側的T型鐵,又掉落一塊,另發現三塊開焊。此次掉落的T型鐵從輪帶下方的隔熱板空檔落下來,沒有造成人員和設備事故。
每次掉落前后,觀察液壓擋輪油站,均運行正常,油站壓力表讀數在3.5~7MPa之間,窯上行時間4小時,下行5小時,在正常竄動范圍之內。
2.2 原因分析
(1)T型鐵與窯筒體焊接的焊縫強度不足。T型鐵與筒體的焊縫強度不足,僅有15mm;焊接時開出V型坡口小,焊肉少;焊縫有砂眼、夾渣,可能在焊接時沒有對焊條進行烘干,而現場打磨的機修工的說法也印證了這一點;
(2)輪帶與T型鐵間隙不一致,輪帶受熱膨脹后,T型鐵存在受力不均勻。輪帶與T型鐵間隙不一致,一般標準要求誤差在±0.5mm以內,但個別T型鐵已經超出此范圍。輪帶一側的T型鐵一共24塊,沿筒體圓周均布。冷態時,圖紙要求輪帶與T型鐵單側間隙為2mm,以確保輪帶受熱后的膨脹量。液壓擋輪推動窯上行的力量,是通過輪帶傳遞給T型鐵,繼而帶動窯上行的。如果存在間隙不一致,勢必會造成與輪帶間隙小的T型鐵受力大,而間隙大的則受力小,這樣在液壓擋輪的推力下,T型鐵反復受到交變應力,就造成個別掉落。
2.3 預防控制措施
(1)對已經掉落的T型鐵,用角向磨光機在三個方向上打磨出不低于20mm的V 型坡口,以確保焊接強度;
(2)對尚未掉落的T型鐵,進行認真排查,發現有裂紋的地方,即對焊縫進行打磨,開坡口,重新焊接加固;
(3)焊接時,按要求對焊條進行烘干。
通過上述措施,2號窯運行至今已有五個多月,再沒有發生T型鐵引掉落而導致停窯事故。
3 篦冷機固定篦板連續燒損
篦冷機采用的是德國CP公司的第五代篦冷機。規格ETA10610,篦床面積128.8m2,三段運行,液壓驅動。試生產期間,出現固定篦床中部篦板經常燒壞。
分析原因:空氣炮的安裝位置較低,每次空氣炮噴吹后,固定篦板上基本沒有存料,導致從窯口落下的紅料直接落在篦板上,將篦板燒損。
采取措施:一是改善配料,調整三率值。改進前三率值分別為KH0.90、SM2.60、IM1.60,改進后KH0.90、SM2.85、IM2.15。即在穩定熟料KH前提下,適當增加SM以確保強度不降低,增加IM以增加鋁含量,增加熟料的液相量,使熟料在固定篦床上停留時間適當延長;二是將空氣炮出風口位置抬高約200mm,這樣空氣炮在噴吹時,不至于將篦板上的料全部吹走,使篦板上始終有一層存料,保護篦板。
采取措施后,再沒有發生燒損篦板的情況,有效的延長了篦板的使用壽命。
4 原料磨產量過低
原料磨為德國萊歇磨,規格LM56.4,磨盤直徑5600mm,轉速30.5r/min,四個磨輥,磨輥直徑2750mm。在調試生產初期,磨機產量很低,采取調整擋料圈高度等措施均沒有大的變化。后采取如下措施:一是將下料點由邊部下料變為中心下料,二是將選粉機導向葉片寬度截去60mm,使寬度變窄,提高了風速,減少了合格品的過度篩分,使產量大幅度提高。
目前,埃及GOE項目生產線已經進入三年包產期,生產運行正常,個方面指標均已經達到設計要求。