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1存在的問題
安縣中聯水泥有限公司水泥預粉磨系統為成都某公司生產的CLF15090-D-SD型輥壓機系統。由于四川原材料比較潮濕,在生產使用過程中,輥壓機預粉磨效果較差,從而造成水泥磨臺時低,電耗高,因此我們對對該磨進行了深入分析,提出了技改方案,并在試生產期間得以實施。
2改造措施
2.1穩流倉結皮嚴重
由于原材料比較潮濕穩流倉結皮嚴重,不到8小時就必須清理結皮,否則就會嚴重影響輥壓機做功,從而影響水泥磨臺時產量,針對此我們通過安裝鏡面鋼板和兩個振打器的方法進行改造,效果良好。主要方法如下圖所示:在穩流倉錐部(圖中序號1)內表面沿圓周方向安裝1.2mm厚8K鏡面不銹鋼板(圖中序號4),鏡面鋼板與穩流倉錐部采用沉頭螺栓連接,因鏡面鋼板光潔度較高,同時在接近錐部的圓柱體(圖中序號2)上對稱安裝兩臺振打器(圖中序號3),通過設定時間進行間歇性振打,使物料不易附著在穩流倉內壁上,有效的阻止了結皮的形成。
2.2穩流倉物料離析
設計時,配料提升機的物料通過皮帶輸送然后經下料溜子到穩流倉內,在運行的時候,由于管道結皮和管道布置不合理,造成進穩流倉的物料產生離析現象,造成輥壓機兩側輥縫相差較大,頻繁跳停,效率降低,同時物料到皮帶有一定的高度差,物料對輸送帶的磨損較為嚴重,平均每半月就會對輸送帶進行更換。改造方法如下圖三、四所示,將入穩流倉皮帶(序號5)進行拆除,廢渣倉(序號7)和廢渣皮帶(序號8)廢棄不用,改造為下料管(序號9)直接入穩流倉,同時在制作下料管道時,通過利用新管道長度,將原有管道進穩流倉彎角由90度改為60度。改造后,減少兩臺皮帶機,有效降低了電耗和設備維護費用,同時彎角的改造減少的在彎角的結皮現象,從而控制了物料的離析現象,使用一年來,效果良好。
2.3穩流倉至輥壓機下料管道改造
生產期間穩流倉至輥壓機下料管道經常磨穿,漏料嚴重,平均三天補焊一次,維修量較大。改造方法如下,考慮到該管道為直管道,不易結皮,改造時把原下料管(下料截面為600mm×600mm)整體拆除,重新制作下料截面為800mm×800mm的下料管,長度和原下料管相同。在新的下料管每個內壁寬度和長度上焊接螺紋鋼,間隙為200mm×200mm;焊接完成后澆筑100mm厚度的澆注料,既保證了物料的通過量,又延長了下料管道的使用壽命,減少了維修工作量,使用一年來管壁沒有一點磨損,效果良好。
2.4 V型選粉機打散格改造
料餅在V選打散效果較差,使合格細粉不能及時帶走,在預粉磨系統內循環,造成輥壓機擠壓效果不好,頻繁跳停;針對此改造如下:將原來打散格取出,用堆256焊條在打散格磨損嚴重的部位進行堆焊,堆焊高度為10mm的菱形花紋耐磨層,料餅在經過打散格時,菱形耐磨層能有效的增加對料餅的沖擊力,既保證料餅能及時被打散又延長打散格的使用壽命,使用一年來,效果顯著。
2.5配料提升機在殼體上結皮
配料提升機在殼體上結皮嚴重,配料提升機高度約30米,清理起來危險較大,若不及時清理則磨損鏈條,同時造成提升機電流升高,運行存在較大隱患,隨時都有落架的可能,針對此我們迅速清理殼體結皮,并進行改造,在提升機殼體上部、中部、下部對稱位置各安裝一臺振打器,通過設定時間間歇性進行振打,有效控制物料在殼體上附著結皮,保證了配料提升機的穩定運行。
3效果
經過系列改造,輥壓機運轉率由50%提高到95%,出輥壓機物料細度合格率由40%提高到90%,比表合格率由50%提高到95%,使預粉磨系統效率大大提高,從2010年12月水泥磨平均臺產的140t/h,提高到2011年12月的170 t/h,臺時上升幅度達到30 t/h,噸水泥工序電耗下降2kWh;配料提升機未發現結皮現象,運行穩定;穩流倉至輥壓機下料管道在改造一年來再未因磨穿進行補焊。實際應用效果較好,并且現場環境得到大大改觀,達到粉塵零排放,嚴格達到當地生活環境標準。