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(福建水泥股份有限公司 煉石水水泥廠 福建順昌 353200)
normal style="MARGIN-LEFT: 22.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l1 level1 lfo1">1 磨機傳動部份存在問題
normal style="LINE-HEIGHT: 200%">1.1 主減速機冷卻效果差
normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt">我廠有一臺φ2.2m×7.5m高細磨目前用來粉磨鋼渣粉。由于是小型管磨機,主減速機的冷卻是通過安裝在減速機油箱底一根U型管實現,所以冷卻效果十分差;主減速機長期高溫,夏天減速機溫度高達70℃,從而造成軸承損壞和齒面點蝕。
normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l1 level2 lfo1">1.2 無慢驅機構
normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">小型管磨機沒有配置慢驅機構,因此開人孔蓋時為了擺好人孔位置,需要多次點動主電機,十分不方便。我們曾發生一起,為了開磨門,因點動次數多,造成主電燒損的事故。
normal style="MARGIN-LEFT: 22.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l1 level1 lfo1">2 改造方法
normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.1 主減速機外循環冷卻系統的制作
normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">我們用1#水泥磨輥壓改造更換下,冷卻面為5m2的板式冷卻器和CB-B63齒輪泵組成外循環冷卻系統外循環冷卻系統其布置見圖(1)。將電機、油泵、板式冷卻器固定在一塊1m×1m厚度8mm底板上。其中油泵的固定方式:底板上焊一個油泵固定板,在固定板上加工一個φ80mm,以φ100(與φ80為同心圓)中心圓正交4等分加工4個φ13螺栓孔,油泵輸入端穿過φ80孔端面貼在固定板面上,通過4根M12的螺栓(油泵端面配有4個M12×25螺栓孔)將油泵鎖緊在固定板上。Y100L1-4的電機通過ML3梅花型彈性聯軸器與CB-B63齒輪泵聯接;主減速機到油泵的回油管用φ25渡鋅管,并安裝壓力表及溫度表各一塊;出油管和進油管用φ20渡鋅管,進油管安裝壓力表及溫度表各一塊,通過調試管頭,進油要正好淋噴在齒輪的嚙合面上。將潤滑油加到油標的上線,啟動油泵工作10分鐘,再次補充主減速機潤滑油至油標的上線。
normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.0000">改造后主減速機溫度從68℃降到40℃,達到良好的效果。
normal style="LINE-HEIGHT: 200%">1電機Y100L1-4,2聯軸器ML3,3固定板δ10,4低壓油泵CB-B63,5回油管φ25,6溫度表DN100、0-100℃,7耐振壓力表DN100、0-1MPa,出油管φ20,9出水管φ25,10壓力表DN100、0-1MPa,11板式冷卻器BR0.1-5m2,12進水管,13進油管φ20,14主減速機
normal style="LINE-HEIGHT: 200%">
normal style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%">圖(1)
normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.2 慢驅機構的設計制作
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">在主電機與主減速機彈性柱銷聯軸器柱面用抱箍的形式安裝上20A傳動鏈輪,以擺線針輪減速機為慢驅動力,通過鏈傳動帶動主減速機及磨機。其簡圖見圖(2)
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">慢驅輔傳電機功率及傳動比的計算選擇,主電機功率為380kw,初定輔傳電機功率為4kw,那么傳動比i=380/4=95比較合適,如此,磨機慢轉轉速為21.4/95=0.23r/min符合要求。通過上述計算我們選定輔傳用擺線針輪減速電機型號為:XWD5-43-4,速比43,功率4kw;鏈傳動比i=95/43=2.2。
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">1電機,2聯軸器,3抱箍式從動鏈輪,4主減速機,5鏈條16A,6主動鏈輪,7減速電機
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%"> 圖(2)
normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.3 鏈輪的設計
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt">抱箍式從動鏈輪的計算,由于聯軸器的外徑為φ40mm,所以選取抱箍的內徑為φ40mm,外徑為450mm。因慢轉電機功率為4kw,通過計算選取20A滾子鏈,節距p=31.75mm,滾子外徑dr=19.05mm;考慮到鏈輪為對稱剖分式所以選定齒數為偶數,結合抱箍外徑通過計算選取齒數為z1=44。分度圓d1=p/sin180/44=31.75/sin180/44=445.06,齒頂圓直徑da1=p(0.54+ctg180/44)=461.07,取da1=461,齒根圓直徑df1=d-dr=445.06-19.05=426,凸緣直徑dg1=pctg180/44-1.04h-0.76=
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">31.75ctg180/44-1.04×30.18-0.76=411.8取dg=410,查表齒寬bf1=17.6。計算得出:主動鏈輪齒數z2=44/2.2=20,d2=202.96,da2=217,df2=183.91
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">dg2=166。抱箍式從動鏈輪及主動鏈輪的設計圖見圖(3)。盤車慢轉結束后只要拆下鏈條收起來,生產時抱箍式從動鏈輪隨聯軸器旋轉。
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt"> 抱箍式從動鏈輪
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normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%"> 主動鏈輪
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">
normal style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 152.25pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -152.25pt; mso-char-indent-count: -14.5000"> 圖(3)
normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.4 結束語
normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">根據我的了解,小型球磨都存在主減速機因高溫而損壞;無慢機構的情況,給生產帶來十分不便。筆者建議小型球磨粉磨廠家不妨按上述方法改造,效果立竿見影。